隨著鋼廠向“高質(zhì)量邁進(jìn)”步伐加快,高附加值品種鋼的冶煉比例增多,對鋼水純凈度的要求也越來越高,需要全程保護(hù)澆注,鋼水不與空氣直接接觸,減少或不產(chǎn)生二次污染。但是由于鋼水從鋼水包不能自動流到中間包里,而需要燒氧引流,造成脫氧后的鋼水二次氧化,成為保護(hù)澆注的最大制約因素,嚴(yán)重影響到產(chǎn)品質(zhì)量,同時也增加了工人的勞動強(qiáng)度和安全風(fēng)險(xiǎn)。如何解決自動引流成為提高鑄坯內(nèi)部質(zhì)量的關(guān)鍵一環(huán),受到煉鋼廠的廣泛關(guān)注。
造成需要燒氧引流的主要原因,是提高鋼包自動引流率。在出鋼前,向鋼包水口內(nèi)部灌滿引流砂,成突起的蘑菇頭狀。出鋼時,鋼水進(jìn)入鋼包,與水口上部的引流砂作用,使其燒結(jié),形成由上而下的三層組織狀態(tài)。最上層為液態(tài)熔化層,是由于引流砂接觸鋼水后被高溫鋼水熔化所產(chǎn)生。中間是燒結(jié)層,也是由于溫度高而燒結(jié)形成,其作用可以防止鋼水不斷向下滲透;最下層是松散的顆粒狀引流砂。在滑板關(guān)閉時引流砂能夠承受鋼水的靜壓力而不被破壞,當(dāng)鋼包開澆打開滑板,燒結(jié)層下面的散狀引流砂受重力作用順上水口、滑板及下水口流出,從而使燒結(jié)層形成空殼,鋼水靜壓力壓破形成空殼的燒結(jié)層而使鋼水從水口自動流出。
安徽省蕭縣華龍耐火材料有限責(zé)任公司整體承包的湖南某煉鋼廠鋼水包(大罐)熱修,進(jìn)行了有益的探索,取得了良好的效果,大罐自動引流達(dá)到99.5%以上,有效的避免了鋼水從大罐下不來需要燒氧,造成的鋼水二次污染,提高了鑄坯的質(zhì)量。
華龍耐材提高自動引流率主要措施是優(yōu)化熱修水口清掃操作:水口內(nèi)部、水口座磚周圍的廢鋼渣清理干凈,避免影響引流砂加入量和在線烘烤時由于溫度升高廢鋼會粘結(jié)引流砂,阻礙引流砂的順利流出;滑板、水口熱換完畢后,清理掉干凈多余的火泥,堵塞水口。使用具有適應(yīng)鋼種和工藝流程性強(qiáng)的、自動開澆率比較高的鉻砂;在征得鋼廠同意的條件下,對鋼水包水口尺寸進(jìn)行了改進(jìn),適當(dāng)加大了喇叭口,燒結(jié)層的體積加大,有利于在鋼水作用下的自動下流。 該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,如有文章來源系網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)系信息發(fā)布平臺,如有侵權(quán),請聯(lián)系本網(wǎng)及時刪除。
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