12月18日8點零5分,隨著拆爐機(jī)一錘“定音”,陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鋼廠1#轉(zhuǎn)爐爐體檢修、更換爐襯工作正式拉開帷幕。據(jù)悉,1#轉(zhuǎn)爐截至拆爐前已安全運(yùn)行654天,生產(chǎn)合格鋼水約計322萬噸,爐齡達(dá)23076爐,創(chuàng)該公司投產(chǎn)以來最高爐齡,達(dá)國內(nèi)先進(jìn)水平。
優(yōu)化渣料結(jié)構(gòu),提升護(hù)爐效果
為提高爐齡,煉鋼廠進(jìn)一步精細(xì)管理,優(yōu)化渣料結(jié)構(gòu),通過高堿度、高氧化鎂操作使?fàn)t齡大幅提升,其中,堿度提高約0.26,環(huán)比增加8.5%。渣中氧化鎂提高約1.77%,環(huán)比增長18.8%。通過大力實施濺渣護(hù)爐,爐襯維護(hù)取得了明顯效果。爐襯維護(hù)的主要手段是濺渣護(hù)爐,通過在轉(zhuǎn)爐出鋼后氧槍氮?dú)獾拇祾,調(diào)節(jié)爐渣粘度、性質(zhì),將爐渣噴濺涂掛在爐壁上,形成一層類似爐襯的保護(hù)層,減緩冶煉過程對爐襯的侵蝕。
創(chuàng)新補(bǔ)爐手段,提高護(hù)爐質(zhì)量
為確保12000噸日產(chǎn)目標(biāo)完成,煉鋼廠面對停爐時間短、不能及時維護(hù)爐襯的現(xiàn)狀,研究出補(bǔ)爐磚快補(bǔ)工藝。這種補(bǔ)爐方法分為補(bǔ)爐磚粘大面和磚補(bǔ)熔池小面兩種模式,結(jié)合噴補(bǔ)料噴補(bǔ),補(bǔ)爐時間縮短到10分種之內(nèi)。這種補(bǔ)爐工藝補(bǔ)爐時間短,補(bǔ)爐質(zhì)量好,可在生產(chǎn)間隙進(jìn)行,不影響正常冶煉。它不僅克服了原來磚補(bǔ)和生鐵補(bǔ)爐的缺點,同時兼具二者優(yōu)點。目前,此種補(bǔ)爐工藝已成為煉鋼廠常規(guī)的補(bǔ)爐方法。
規(guī)范過程控制,提升操作水平
2018年,煉鋼廠緊抓鋼材市場回暖的有利態(tài)勢,對產(chǎn)量計劃層層分解,同時成立爐役攻關(guān)小組,制定《爐型控制要求》,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)比武工作,從兌鐵加廢鋼、冶煉過程控制、提高鋼水終點碳及一倒出鋼率等方面進(jìn)行規(guī)范要求,以減輕重型廢鋼對爐襯的沖擊力度,減少吹煉過程中噴濺及拉后吹,降低鋼水對爐襯的沖刷侵蝕,增加出鋼產(chǎn)量,進(jìn)一步提高爐齡壽命。 該文觀點僅代表作者本人,如有文章來源系網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)系信息發(fā)布平臺,如有侵權(quán),請聯(lián)系本網(wǎng)及時刪除。
|