首鋼技術(shù)研究院通過“伊鋼熔劑性球團礦生產(chǎn)及全球團冶煉技術(shù)研究”項目攻關(guān),2018年實現(xiàn)了首鋼伊鋼高爐全球團冶煉及穩(wěn)定運行,技術(shù)經(jīng)濟指標改善,噸鐵成本降低200元以上,使首鋼伊鋼成為國內(nèi)第一家完全使用球團進行高爐煉鐵的生產(chǎn)企業(yè)。
為順應(yīng)國家環(huán)保政策要求,首鋼伊鋼公司于2017年關(guān)停燒結(jié)機。通過鐵料平衡計算可知,保留下來的80萬噸鏈篦機-回轉(zhuǎn)窯球團生產(chǎn)線完全可以滿足該公司高爐冶煉的原料需求,但國內(nèi)沒有可借鑒的高比例球團冶煉實踐經(jīng)驗,且存在球團礦硅含量高、堿度低、冶金性能差等問題,高爐球團礦入爐比例難以超過50%,不得不大量購買高價的燒結(jié)礦維持生產(chǎn),導致鐵水成本大幅上升。為了發(fā)揮球團產(chǎn)能,取消外購燒結(jié)礦的巨大支出,首鋼技術(shù)研究院鋼鐵技術(shù)研究所首席研究員青格勒帶領(lǐng)團隊與伊鋼技術(shù)人員一起開展了球團降硅提堿度、改善冶金性能攻關(guān)研究,攻克了熔劑性球團礦焙燒溫度控制難、配熔劑時預熱球強度低、回轉(zhuǎn)窯易結(jié)圈、球團產(chǎn)量低質(zhì)量差等諸多技術(shù)難題,為高爐全球團冶煉提供了關(guān)鍵的技術(shù)支持。
在鏈蓖機-回轉(zhuǎn)窯工藝中配加含鈣熔劑生產(chǎn)熔劑性球團礦容易引起回轉(zhuǎn)窯的結(jié)圈,且伊鋼公司生產(chǎn)球團用鐵礦粉SiO2含量偏高,配加熔劑后更容易產(chǎn)生液相,增加焙燒過程的溫度控制難度,同時膨潤土質(zhì)量低、配比高、制粒效果差,這一系列問題讓熔劑性球團礦的順利生產(chǎn)難上加難。
對此,科研團隊沒有畏懼,除了在實驗室反復開展試驗研究工作以外,青格勒帶領(lǐng)團隊多次前往伊鋼公司研究解決方案。團隊成員知道,配加含鈣熔劑后,干球強度大幅度下降是制約鏈蓖機-回轉(zhuǎn)窯工藝生產(chǎn)熔劑性球團礦的關(guān)鍵因素,于是死死咬住這個突破口,通過大量數(shù)值模擬和試驗研究,終于開發(fā)出了燃燒高爐煤氣的鏈蓖機輔助燒嘴,改善了鏈蓖機熱工制度,有效提高了預熱球強度,極大改善了回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)熔劑性球團礦時結(jié)圈的問題,成功生產(chǎn)出了堿度0.6以上,抗壓強度2600N/P以上的球團礦。
同時,針對國內(nèi)高爐沒有全球團冶煉操作先例的情況,伊鋼公司高爐生產(chǎn)技術(shù)人員和攻關(guān)團隊廣泛查閱文獻,自學國外高球比冶煉的知識與經(jīng)驗,堅持理論和實踐相結(jié)合,對全球團高爐操作制度不斷摸索和試驗,通過調(diào)整布料制度、優(yōu)化送風制度和熱制度,最終實現(xiàn)了全熔劑性球團高爐的穩(wěn)定生產(chǎn),且利用系數(shù)提高,燃料比降低,大幅度降低了煉鐵成本。
熔劑性球團礦生產(chǎn)及全球團冶煉技術(shù)研究項目取得突破并成功應(yīng)用,對推動高爐高比例球團冶煉、鋼鐵企業(yè)節(jié)能環(huán)保、提升技術(shù)經(jīng)濟指標具有十分重要的參考價值和借鑒意義。 該文觀點僅代表作者本人,如有文章來源系網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)系信息發(fā)布平臺,如有侵權(quán),請聯(lián)系本網(wǎng)及時刪除。
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